搪玻璃反應(yīng)釜等化工設(shè)備每年都要進行一次到幾次的大修,各裝置集中停車檢修前期生產(chǎn)中存在的問題及隱患,但由于各裝置、各工段、各崗位都檢修,于是檢修過程中都會或多或少的出點小事故。為了讓大家更好的總結(jié)經(jīng)驗,杜絕安全事故的發(fā)生,小編搜集了53個安全事故,望各位朋友在看案例的同時吸取教訓,遠離危險?。?!
1.真實的,一檢修中的稀釋蒸汽發(fā)生塔,突然冒白煙起火,較后查明是用來發(fā)生稀釋蒸汽的水,因為工藝上要和含有硫化氫的原料接觸,較后在塔里發(fā)生了化學反應(yīng)生成了硫化亞鐵,檢修的時候又暴露在空氣里,氧化反應(yīng)一直在不斷的進行,聚集了足夠的熱,導致起火。
2.在介紹一個美國的事故吧,是檢修完后開車期間的。
那里工藝情況是,一精餾塔,比較特殊的是安全閥的出口是一常壓敞口罐!
A班在晚上開始引料,但是該塔的液位計卻出現(xiàn)了問題,始終顯示低液位,A班并未引起重視,B班早上接班,還是沒有引起重視,直到中午才意識到問題不對,打開塔釜送料的閥門,向后送料,但該閥的上游閥在檢修時是關(guān)死的,主操也未要求外操檢查確認。進料還是源源不斷的進入,沖開安全閥,進入常壓敞口罐,直接從敞口罐溢出。而這個敞口罐建在辦公區(qū)附近,當天一波實習的人正在樓里,然后就是爆炸發(fā)生了,十五人死亡,一百三十八人受傷。設(shè)計上較大的缺陷就是安全閥的出口去常壓敞口罐,物料直接接觸大氣,操作上較大的失誤就是檢修剛過,很多儀表會出現(xiàn)假值,必須時刻保持警惕!
3.我廠出現(xiàn)過開工時發(fā)現(xiàn),壓機安全閥總是起跳,查找原因是檢修時盲板未拆,幸虧發(fā)現(xiàn)及時,不然后果不可想象!!!所以要嚴格執(zhí)行抽堵盲板制度。凡需要檢修設(shè)備、管線,必須與相關(guān)系統(tǒng)隔絕,嚴格執(zhí)行抽堵盲板制度,要對盲板進行統(tǒng)一編號,并繪制抽堵盲板圖表。要對抽堵盲板作業(yè)人交待安全措施,防止中毒、燒傷事故的發(fā)生。嚴禁用石棉板,白鐵皮等不符合要求的材料代替盲板。盲板要有足夠強度,其厚度一般不應(yīng)小于管壁厚度。
4.我分廠也出過一個事故!在安裝一臺過濾塔緊固螺栓時,由于跳板中間斷裂從3米多高摔落!地上一基礎(chǔ)上的20cm長的地腳螺栓把他后背一大塊肉給撬起!幸好他自己反應(yīng)快沒傷到內(nèi)臟,不然就是一個穿腹的一大窟窿,住院一個半月.原因是跳板用木頭,時間長久,另一方面沒系安全繩,由于他出事故,全廠被扣好幾萬塊錢!真是安全系百人?。?/p>
5.我們車間檢修時氫氣盲板加在了邊界閥里,系統(tǒng)壓力都4MPa了,準備進氫,結(jié)果只能泄壓重調(diào)盲板,耽誤了不少時間,還有設(shè)備為了趕進度換塔底泵入口閥門,塔內(nèi)介質(zhì)還未退凈就先把閥的部分螺栓松開,結(jié)果跑油了,幸好油不熱,否則不敢想象.還有我們工藝負責簽火票,安全員來找我,我們一起確認了現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)他事先寫好的火票要加的盲板有問題,就更改了方案,結(jié)果安全員火票上沒改過來,被安全科好一頓批啊,所以大家遇到動火一定要確認好現(xiàn)場,寫好火票,切不可圖省事,想當然,否則后果嚴重。還有泄壓時高壓部位的一個排凝未關(guān)死,偏巧在吹掃的時候它堵了,誰也沒注意它,結(jié)果壓力高了的時候“砰”的一聲響,雖然沒傷人,但實在嚇人。
6.我司在大修后開工曾發(fā)生過兩起火災(zāi)事故,希以大家注意安全:
一是,開工過程中。反應(yīng)引空氣吹掃時,因大油氣管線清焦不徹底,造成焦炭自燃,因發(fā)現(xiàn)溫度異常,及時處理,未造成嚴重后果。只是燒的有點變形了。
二是,常壓開工過程中。因汽油回流罐滿罐,溢流至下面換熱器上,造成一場大火災(zāi),全司停產(chǎn)整頓,主管領(lǐng)導和操作工被刑事拘留。
7.我車間在檢修時的一個事故:在大修時拆一管有水氫氟酸的管子,管子在拆之前已以用大量的水沖冼過了,但是沒有用試紙進行檢測PH值,一員工在拆開管子后,少量的水流了出來,流到了手套上(普通的布手套),結(jié)果被氫氟酸灼傷了,幸好發(fā)現(xiàn)的早,及是用水沖洗,并涂了氫氟的藥膏。這次事故的主要原因是管子處理后沒有檢測,員工沒有帶正確的勞防用品。公司有明確的管道開封程序上,程序上有明確的規(guī)定,在拆有腐蝕性物料管時,一定要帶耐酸堿的勞防用品。
8.說個我們廠的.NaOH儲罐48%濃度,冬季進料后管線要用PA吹掃,防止凍結(jié),結(jié)果罐頂?shù)暮粑y堵塞了,誰也不知道,偏巧有一天負責進料的操作人員,進料后忘了關(guān)吹掃的PA閥門,結(jié)果一直吹掃了一個上午,下午發(fā)現(xiàn)液位曲線不正常(壓力傳感液位計),到現(xiàn)場才發(fā)現(xiàn),600立米的圓柱罐,兩端成了圓弧的,罐底周邊翹起來了一米來高,索性罐體全是316的,焊接的比較結(jié)實,沒發(fā)生泄漏等事故。探傷后也沒有什么問題,底角周邊灌注的水泥,繼續(xù)使用。事后,對公司內(nèi)部所有的透空管線做了一個檢查表,每個月都要檢查一次,沒再發(fā)生這樣的事故。還有一次,600立米的丙烯酸罐里有200立米的原料聚合了,就是在大修期間發(fā)生的,不過還好,沒有發(fā)生爆炸什么的事故。只是處理這個罐就花了1個月,耗費了300多萬的錢,原料錢還不算,可惜啊,這么多錢,夠我買多少米房子的?。。。?/p>
9.車間在檢修蒸汽管道時,焊接工人在焊接時,焊渣飛濺到旁邊的陰井內(nèi),發(fā)生燃爆,陰井蓋飛起兩米多高。幸虧沒有人員受傷。燃爆原因是,相鄰生產(chǎn)裝置也剛檢修完,在做開車準備時,正在用氫氣轉(zhuǎn)換系統(tǒng)內(nèi)清水,由于清水排空后,氫氣也隨排水管道排之清水溝內(nèi),封閉的清水溝內(nèi)積聚了大量氫氣,剛好遇到飛濺的焊渣,引起了爆炸。
10.檢修的時候,吊水解塔蓋子,上部倒鏈沒固定好,剛吊的時候倒鏈就掉下來了。還好不是把水解塔蓋子吊在半空時掉下來。感覺從現(xiàn)場實踐中得到的東西印象較為深刻,當然盡可能消除隱患還是應(yīng)該的,當前化工的安全也不可小覷!
11.某廠大修,書記沒有做好防護就去高壓配電室,結(jié)果被高壓電殘疾,從胳膊進從腰部出,胳膊都糊了。
12.安全帽的功用!我以前的崗位裝置開車之前,高空管廊平臺飛下的螺栓將主任的安全帽打穿了,幸好腦袋沒事。還有同事俯蹲作業(yè)起立時安全帽撞擊頭頂管道而使帽破裂的。
13.我是干加氫的,我們停工檢修時,在將氫氣界區(qū)盲板掉向盲死時,再抽出盲板的瞬間發(fā)生了氫氣閃爆,把當時掉盲板的兩個作業(yè)人員的頭發(fā)和眼睛及面部都用不同程度灼傷。后來分析原因是是由于界區(qū)外的氫氣閥門內(nèi)漏,第二在作業(yè)前應(yīng)將盲板的法蘭面澆上潤滑油或水防止抽盲板時發(fā)生靜電和火花。
還有一次是,裝置已徹底停工結(jié)束,反應(yīng)系統(tǒng)已是氮氣狀態(tài),想置換反應(yīng)注水線內(nèi)的水,將注水調(diào)節(jié)閥的副線閥打開,排凝閥打開,用反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)的氮氣余壓來置換,在開注水的較后一道閥時,在調(diào)節(jié)閥的排凝處發(fā)生爆炸,當時就把水泥地面炸里一個好的的坑,還好當時旁邊沒有人,沒有造成人員傷亡。教訓慘痛呀?。。。?!
14.確實,設(shè)備在檢修時容易出現(xiàn)各種危險因數(shù)!
我有次在檢修前,反應(yīng)釜和管道都置換了,但由于管道設(shè)計和安裝造成了置換不了的死角....在動火時出現(xiàn)了小的燃燒。盡量按照設(shè)備檢修標準化程序走,所做的事都標準化。
15.常減壓裝置大修技改后開工,裝置生產(chǎn)基本轉(zhuǎn)入正常。在對產(chǎn)品質(zhì)量進行調(diào)整過程中,因為常頂汽油回流罐自動控制、液位計失靈,當時儀表維修人員處理后仍沒有解決,回流罐液位無法顯示;汽油外送受阻后,汽油回流罐液位上漲,沒有及時發(fā)現(xiàn),處理不及時,汽油從回流罐放空處大量冒出,遇到回流罐下面溫度高達350℃的、裸露的高溫重油換熱器上產(chǎn)生自燃,發(fā)生火災(zāi)事故。當時在構(gòu)二區(qū)的所有換熱器都沒有進行保溫,現(xiàn)場的部分設(shè)備受到了不同程度的損傷。這次火災(zāi)持續(xù)了半小時之久。之所以發(fā)生這次火災(zāi)事故,主要的原因有以下幾個方面:
個方面,是儀表失靈,回流罐液位上漲,液位無法顯示;這是表面現(xiàn)象。
第二個方面,是我們操作人員在沒有儀表監(jiān)控的情況下沒有精心操作,認真巡回檢查現(xiàn)場液位。這兩個方面是較主要的原因。
第三個方面,是在安裝設(shè)計的時候,給裝置留下了本質(zhì)安全隱患;(不應(yīng)該將高溫重換熱器放在輕油貯罐下面。)
第四個方面,我們在開工時沒有對整個裝置進行安全評價與安全驗收,(高溫重換熱器未保溫就急于開車。)這兩個方面是較主要的原因。
16.空分一長期不用的廢罐,由于罐內(nèi)物料未處理干凈,檢修人員因人孔螺栓生銹無法卸開,直接動火割螺栓,結(jié)果人孔蓋飛出,當場將焊工拋出2米多遠,小腿骨折,好在已系安全帶,未將人摔出護欄。
17.我公司在檢修一只貯罐,操作工清理殘渣時,規(guī)定用手電照明,他們嫌亮度不夠,改用氧炔割炬照明,檔火焰接近人孔口時發(fā)生罐內(nèi)可燃氣體燃燒,當場燒傷3人。這是一起嚴重違反安全動火規(guī)定的人為事故。教訓深刻,一線員工的安全知識太缺乏,領(lǐng)導的責任不容推卸。
18.氮氣的危害:目前氮氣作為很多化肥企業(yè)的有效的置換介質(zhì),特別是有大氮肥裝置的廠家,具有置換速度快、置換徹底、便于分析、安全可靠等諸多優(yōu)點,但是要特別注意置換過程中和置換以后的進塔入罐作業(yè)時的通風置換和設(shè)備死角處的氮氣很易造成人員窒息。我公司曾經(jīng)有過人員因設(shè)備內(nèi)氮氣窒息死亡的慘痛教訓,希望類似廠家多加關(guān)注。
19.大修系統(tǒng)清理統(tǒng)一驗收很重要。前年我公司停產(chǎn)檢修,各部門各自為戰(zhàn),部門自己驗收,沒有統(tǒng)一驗收,部門間連接的一根108管未清,動火時造成一暫存罐爆炸,事后查找時,都認為其他部門清理了。
20.我是施工人員,單位修水解釜:這個釜以前修過幾次、施工人員(外包工)對這個釜很熟悉,沒檢測氣體含量和佩戴防護用具,下去就沒上來。更可悲的是,同伴見狀立馬跟這下去下去救人,結(jié)果2人死亡(農(nóng)民工80W擺平未上報)。
原因:才改工藝,設(shè)備改充氮氣。
大意害死人??!愚昧也害死人!
21.說一起后怕的事故!常減壓裝置減壓側(cè)線抽出口漏,處理時關(guān)閉抽出口和返塔口,由抽出口向下至汽提塔掃線,準備堵漏。操作工掃線過程中突然汽提塔一聲悶響,大量油氣向外噴出,幾秒中發(fā)生閃爆。汽提塔設(shè)在裝置路邊,油氣噴射方向斜向道路,6米寬30米長道路一片火海。事故過程中三人受輕傷,兩臺路對面樓下自行車燒毀。
受傷三人中兩人是操作工,當時正在掃線,由于噴射口真好和他們站位相反,只是受到熱氣灼傷。兩人從側(cè)面梯子跳下逃生,受輕傷。令一名受傷者是離汽提塔50米開外的卡車司機。見到爆炸起火,跳車逃跑時摔傷!
幸運的是事發(fā)時6米寬30米長道路無人通過,噴射口被向操作工,兩人受輕傷,大量熱油和油氣噴向道路沒噴向裝置和操作室。
事故原因:
汽提塔檢修沒有測厚,部分塔壁腐蝕后減薄。
汽提塔內(nèi)油未退盡就掃線。
汽提塔沒有降溫,溫度過高。
操作工掃線時沒排凈蒸汽線存水。水進入汽提塔遇熱油瞬間汽化,加上塔壁減薄造成高壓撐開塔壁,大量熱油和油氣外泄遇空氣閃爆引發(fā)事故。
各常減壓裝置一定引以為戒!
22.我公司檢修硫酸管道補焊,因為之前補焊過多次,所以這次也是照舊施工,剛把割槍靠近管道口就發(fā)生爆炸,我在距現(xiàn)場兩百多米的辦公室都感到地面震動,結(jié)果硫酸罐頂整體被掀開掉落在地上,機修工幸虧是騎在管道上而不是在罐頂,沒有受傷,但臉被嚇得慘白。事后分析:以前施工沒有出事,是因為將管道兩端的閥門打開,里面的氫氣可溢出,即使被點燃也不會發(fā)生爆炸,而這次是在接近灌區(qū)操作,剛好105酸罐頂?shù)娜趸蛭掌鞫氯?,管道?nèi)氫氣被點燃沒有地方卸壓,導致爆炸。幸好沒有傷到人,但是罐內(nèi)還有幾十噸硫酸,經(jīng)過及時處理還好沒有泄露。典型的違章操作啊。
23.我們一次在檢修蒸發(fā)器時出現(xiàn)過這樣一次事故,檢修前工段安排人員將蒸發(fā)器沖洗過很多次,認為里面沒有積料,便開始拆卸強制循環(huán)泵,可就在將泵葉輪拔出的一剎那,一股堿液從里面噴出,將在場的檢修工嚇個半死,幸虧大家都帶著防護眼鏡,所以,沒有造成人員受傷。較后詢問,工段用來洗效的水是冷水,沒有用熱水,而蒸發(fā)室長時間運行,結(jié)鹽太多。那次太危險了。
還有一次,在聚合罐區(qū)檢修動火的時候,將整個氯乙烯管道用蒸汽整整置換了兩個小時,然后分析合格后動火,可動了一半后,整個管道又突然一聲爆鳴,一股黑煙從一個閥門的墊片處沖出。所以說,化工生產(chǎn)沒有的安全,要慎之又慎!
再有一次是停車檢修后開車,置換氫氣系統(tǒng),取樣分析后含氧不合格,一直分析了N次,還是不合格,多次查找漏點,都沒有查到,中午十二點一直分析到下午四點,也沒有合格。較后在空壓站查出氮氣含氧不合格。此次事故雖說較后影響了開車,但性質(zhì)卻是很惡劣,氮氣如果含氧再高點,有可能導致整個氫氣系統(tǒng)的爆炸,相當危險。
化工生產(chǎn)成也安全,敗也安全。
24.蒸汽閥門長時間未更換,銹的比較嚴重。在更換閥門時倆職工協(xié)作協(xié)螺栓時,安全意識淡薄,造成梅花扳手甩出將另一人門牙磕掉。在作業(yè)過程中一定要牢記“三不傷害”,需要多人配合的作業(yè)時,一定要密切協(xié)作,避免不必要的人身事故的發(fā)生。
25.大修時進行設(shè)備內(nèi)部檢查——從頂部封頭處進入一個5米高的小直徑塔器。通風置換后,化驗分析合格后。檢查人員在進入塔器前,某位操作人員為了增加塔內(nèi)的氧氣量,又從公用站臨時接了一跟空氣管線向塔內(nèi)送空氣。但公用站上的標示錯誤,誤將氮氣標成空氣——造成不停的向塔內(nèi)同氮氣。當檢查人員剛剛進入塔內(nèi)即出現(xiàn)窒息。監(jiān)護人員當時沒有多想,就在沒有任何氣防措施的情況下進入塔內(nèi)救人,結(jié)果也造成窒息。當時現(xiàn)場沒有準備安全繩和長管等。等到相應(yīng)的救護設(shè)備到達現(xiàn)場后,現(xiàn)場沒有人再敢下去,延誤了救援時間。較終這起事故造成一人死亡一人變成植物人?。。。?!
總結(jié)教訓:
分析合格后人為改變環(huán)境狀態(tài)!(直接原因)
公用站物料標示錯誤,一直沒有發(fā)現(xiàn)(管理不到位)
沒有執(zhí)行進塔入罐的規(guī)定,沒有系安全繩
監(jiān)護人在沒有防護情況下盲目救人,致使事故擴大
沒有一套可行的緊急預(yù)案——較后當救護措施到位的情況下沒有人下去救人,延誤時機。
總之,事故的發(fā)生是一連串的錯誤的結(jié)果。歸根結(jié)蒂是安全制度沒有嚴格落實,管理不到位,管理存在盲區(qū)?。。⊙慕逃?,生命的代價換來的經(jīng)驗?;ひ痪€的同志們,三思而后行,安全規(guī)章制度一定要不打折扣的執(zhí)行。各級管理人員都應(yīng)盡到自己的職責,消除風險,盡可能實現(xiàn)本質(zhì)安全。
26.雙氧水生產(chǎn)裝置案例<氧化塔排污枧鏡炸裂>
炸裂原因:操作人員在氧化塔上塔排污時,關(guān)閉視鏡下部閥門的瞬間視鏡炸裂,操作員及時關(guān)閉了上部切斷閥,避免了重大事故的發(fā)生;視鏡為玻璃制品,又是冬季,冷熱相激,玻璃炸裂;排污管線較長,支撐少。在關(guān)閉下部閥門時,扭力突然增大,玻璃炸裂;排污視鏡內(nèi)是廢雙氧水,濃度較高。關(guān)閉下閥時,雙氧水瞬間發(fā)生分解,壓力突然升高,玻璃炸裂。
防范措施:針對炸裂的原因,為防止類似事故的發(fā)生,采取了以下措施。氧化塔排污閥上閥保持關(guān)閉狀態(tài),下閥保持全開或稍開狀態(tài)。排污時先開下閥再緩慢開上閥,緩慢排污,排完后全關(guān)上閥。排污視鏡定期更換,并外加金屬絲網(wǎng),防止炸裂傷人。
27.我們是兩套裝置靠在一起,其中一套裝置停車檢修,二套裝置還在繼續(xù)生產(chǎn),在動火的時候焊渣落到了地溝里面,剛好遇到二套抽真空,地溝里有高濃度的易燃易爆氣體,一下子就著起來了,所有人用了所有的滅火器才把火撲滅。
事后總結(jié)原因:一就是責任落實不到位,現(xiàn)場監(jiān)火人沒有認真負責。二就是操作人員在抽真空的時候應(yīng)到現(xiàn)場確認有沒有動火的情況。
不過幸好沒有造成人員傷害事故,損失也很小。
28.裝置擴建,由于領(lǐng)導要求壓縮工期。從中交到投料生產(chǎn)僅僅三天時間。就投料開車了。結(jié)果系統(tǒng)吹掃清洗不徹底。造成系統(tǒng)雜質(zhì)全部集中在了吸收塔填料段,造成塔多次液泛。較嚴重的時候塔頂放空噴出幾米高的水柱。較后只好停車清洗填料。給裝置造成了不少損失。
較主要的是開始的時候僅僅是塔壓差波動,放空帶液。不知道是什么原因。開始以為是塔發(fā)泡,對裝置的穩(wěn)定運行造成了嚴重影響。
典型的領(lǐng)導拍腦門決定,不充分考慮裝置的現(xiàn)狀。
可見在新建裝置和擴建裝置在投產(chǎn)前一定要做好吹掃和清洗工作,不要盲目的趕工期。否則會得不償失。
小編總結(jié):
在化工檢修作業(yè)中,小七個人認為必須具體抓住以下環(huán)節(jié):
1.開停車方案、物料置換方案、檢修作業(yè)方案、應(yīng)急處置方案要齊全予以落實。
2.特種作業(yè)票據(jù)簽發(fā)要現(xiàn)場確認,并落實監(jiān)護人;且不得有在無防護措施的立體交叉作業(yè)。
3.施工隊伍必須安全教育。
4.作業(yè)前必須進行危險風險評估并進行向作業(yè)人員書面交底。
5.安全監(jiān)督管理人員及時檢查發(fā)現(xiàn)違章及時制止整改。
6.把好質(zhì)量驗收、作業(yè)完工驗收關(guān)。
人人都應(yīng)該重視安全,時刻關(guān)注安全,將“安全生產(chǎn)”銘記心中,不折不扣地遵操作規(guī)程之章,守安全生產(chǎn)之法!讓人人都清楚地認識到違章就是走向事故,就是傷害自己、傷害他人,甚至走向死亡。不要抱有任何饒幸心理,因為,或許一次小小的不經(jīng)意的違章,就會造成很大的傷害或損失,就會變成違法。如果每個人都能真正意識到這一點,那么我們的安全生產(chǎn)工作必能做得更好,企業(yè)就能長盛不衰,我們個人就能在一個安全和諧的環(huán)境中幸福生活